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LDR4—8.4A型冷冻离心机不起动故障分析
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医疗卫生装备 1993年 第2期 35-36页
作者: 杨栋 河南医科大学第一附属医院
LDR4—8.4A 型微机控制低速冷冻离心机是北京医用离心机厂与解放军军事医学科学院合作研制的新产品。它由单片微机8031控制,具有控温、控速、定时、过流保护等功能。它的操作指令由键盘输入并有数码显示,是一台自控程度较高的离心设备... 详细信息
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后掠唇口对二元高超声速进气道起动特性的影响研究
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推进技术 2017年 第2期38卷 241-248页
作者: 华正旭 袁化成 王金刚 陈文芳 南京航空航天大学能源与动力学院江苏省航空动力系统重点实验室 江苏南京210016 沈阳飞机设计研究所 辽宁沈阳110035
为深入探究唇罩侧板后掠对二元高超声速进气道起动性能的影响规律,采用风洞试验与三维数值模拟分析相结合的方法,对比分析了侧板同后掠状态下的不起动流场特征,细致地研究了后掠角度影响进气道起动的流动机理。研究结果表明:唇罩后掠... 详细信息
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亚微米级颗粒物在气体动压轴承内运动与沉积分析
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中国惯性技术学报 2019年 第2期27卷 227-234,240页
作者: 冯明 侯冲 忽敏学 刘志宏 北京科技大学机械工程学院 北京100083 天津航海仪器研究所 天津300131
气体轴承中的多余颗粒物是导致陀螺电机不起动的主要原因。研究颗粒物的吸入、运动沉降以及排出规律,对解决陀螺电机启动问题具有重要意义。以螺旋槽气体动压止推轴承为研究对象,将气体流场作为连续相,颗粒物作为离散相,通过联立求解... 详细信息
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一种定几何混压式二元进气道的再起动特性研究
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航空动力学报 2008年 第2期23卷 389-395页
作者: 谢旅荣 郭荣伟 南京航空航天大学能源与动力学院 南京210016
针对一种设计飞行马赫数范围为2.25~4.0的定几何混压式二元超声速进气道由于反压引起的不起动开展了再起动特性风洞实验研究.根据实验结果和二维非定常数值仿真结果分析表明:在Ma=2.51和3.01下进气道性能在进锥/退锥实验中规律... 详细信息
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侧压式进气道动态攻角特性的风洞实验
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航空动力学报 2011年 第8期26卷 1794-1800页
作者: 刘凯礼 张堃元 郭斌 南京航空航天大学能源与动力学院 南京210016 中国航天科技集团公司中国航天空气动力技术研究院 北京100074
为了研究攻角导致的来流条件非定常变化对高超声速进气道性能的影响,以一个设计马赫数为6的侧压式进气道为研究对象,结合数值模拟的方法,在马赫数为3.85条件下进行了攻角动态变化的风洞实验,攻角变化范围为0°~8.2°,最大频率达... 详细信息
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立楔诱导高超声速分离流动的被动控制研究
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航空动力学报 2012年 第2期27卷 379-386页
作者: 吕俊明 袁湘江 王强 中国航天空气动力技术研究院第一研究所 北京100074
双模态超燃冲压发动机由于压力扰动可能发生不起动现象,造成推力严重下降,对飞行稳定性与飞行安全具有很强的破坏性.不起动初始阶段主要受到激波与边界层相互作用引起的流动分离影响,希望通过控制分离达到改善流动的目的.采用5阶特征型W... 详细信息
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咽式进气道/等直隔离段的反压特性
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浙江大学学报(工学版) 2016年 第7期50卷 1418-1424页
作者: 辜天来 张帅 郑耀 浙江大学航空航天学院 浙江杭州310027
对带等直隔离段的咽式进气道进行Ma 5飞行条件下流场的数值模拟,对比起动状态反压对内部复杂的流场结构及性能参数的影响,分析高反压引起的进气道不起动现象与机理.研究表明,起动状态下隔离段中激波串主要在俯仰方向上发展且对称性明... 详细信息
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迎角动态变化对二元高超声速进气道气动特性的影响
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航空学报 2010年 第4期31卷 709-714页
作者: 刘凯礼 张堃元 南京航空航天大学能源与动力学院 江苏南京210016
针对高超声速飞行器受到扰动后迎角可能会发生瞬时大幅度改变或振荡的问题,对来流马赫数为4.03、迎角动态变化的二元高超声速进气道流场进行了非定常数值模拟,分别在进气道等速上仰和按正弦波振荡条件下研究了迎角动态变化对进气道气动... 详细信息
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动态迎角条件下超声速进气道气动特性研究
气动研究与试验
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气动研究与试验 2023年 第6期1卷 51-61页
作者: 黄文彬 李楠 西北工业大学航空学院 陕西西安710072
高超声速飞行器迎角振荡与燃烧引起的反压振荡共同作用会对高超声速进气道的工作状况产生重要影响,本文通过壁面测压、高速纹影等方法,开展了稳态迎角与动态反压、动态迎角与稳态反压、动态迎角与动态反压三种条件下超声速进气道气动特... 详细信息
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一种可调进气道气动特性评估及改进设计
一种可调进气道气动特性评估及改进设计
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作者: 尹涛 南京航空航天大学
学位级别:硕士
本文采用数值模拟方法对原可调进气道的气动特性进行了评估,得到了该进气道在设计点和非设计点的气动特性,在此基础上对该进气道进行了改进设计,并对改进后的进气道进行了数值模拟研究,获得了其气动特性。首先,根据同飞行马赫数下喉... 详细信息
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