可编程控制技术在翻车机控制系统中的应用研究
作者单位:华北电力大学
学位级别:硕士
导师姓名:李俊卿
授予年度:2011年
学科分类:080802[工学-电力系统及其自动化] 0808[工学-电气工程] 08[工学] 081101[工学-控制理论与控制工程] 0811[工学-控制科学与工程]
摘 要:本文针对邯峰发电厂翻车机电气控制系统不能实现全线自动操作、安全性差、故障率高、翻车效率低等诸多问题,对其进行了改造。采用PLC加上位微机的控制系统总体改造方案,综合运用了工控机、可编程控制器(PLC)、变频器等现代控制部件。结合现有电气系统的电路,从翻车机系统控制部分的总体结构、功能设定、电气联锁等几个方面入手,设计了翻车机电控系统的主体部分以实现全自动翻车。其中主要包括PLC硬件选型、软件程序设计、PLC控制部分的安全性及可靠性、工控机软件的功能划分、工控机软件的可靠性设计等几个方面。改造后的翻车机系统全部工艺流程采用就地、集中手动、PLC程序自动控制三种控制方式,正常方式为PLC控制方式。翻车机系统的控制通过工控机键盘、鼠标输入,所有的信号显示及系统流程图均可通过CRT动态显示。经过改造,翻车机系统实现了全线自动操作,提高了工作效率,加强了各设备之间的联锁关系,使翻车机系统设备运行的安全性大大提高。对于控制现场不可避免的电磁干扰现象也作了一定的研究,采取了一些抗干扰措施。所做的研究和开发工作对同类设备以及一般的工业控制都有参考价值。