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稀乙烯制乙苯过程模拟、优化及改造

稀乙烯制乙苯过程模拟、优化及改造

作     者:叶文亮 

作者单位:华南理工大学 

学位级别:硕士

导师姓名:江燕斌;张明广

授予年度:2014年

学科分类:081702[工学-化学工艺] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 

主      题:脱丙烯 乙苯 Aspen Plus 优化 稀乙烯 

摘      要:海南炼化乙苯装置原料催化干气中丙烯组分含量远超设计值,直接影响到丙烯的脱除率,进而对后续分离过程产生了较大的影响。本文在详细调研的基础上,采用Aspen Plus对脱丙烯系统和丙苯塔进行建模、模拟与优化,提出了相应的优化措施和进一步改造建议。 本文对脱丙烯系统进行了建模和模拟,所建立的模型能够较好地反映实际生产情况。采用Aspen Plus软件自带的灵敏度分析工具,讨论了催化干气进料压力、温度、组成和贫吸收剂温度对丙烯脱除率的影响,结果表明,提高进料压力和降低贫吸收剂温度对丙烯脱除率影响较明显,便于优化调整,基本不涉及改动。经过调整,催化干气进装置压力由1.0MPaG提高至1.1MPaG,贫吸收剂温度由22℃降至15℃,脱后干气中丙烯含量由0.49v%降至0.32v%。同时,模拟了几种不同吸收剂条件下的工况,以替代混合二乙苯,结果表明,纯苯作为吸收剂的情况下,丙烯的脱除率最高,同时苯的损失量也较大。 针对丙苯塔处理能力受限的问题,在模拟分析的基础上,提出将原组合导向浮阀塔盘一对一替换为固阀塔盘,经改造后,塔顶二乙苯的含量由改造前的36.41w%降至10w%以内。同时,对导致塔釜液位不正常波动的原因进行了分析,发现以当前再沸器的安装位置进行核算,再沸器出口气化率仅为0.04%,从而判断再沸器安装位置过高是导致釜液大幅度波动的根本原因。

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