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低渗油藏高压注水区块降压增注研究

低渗油藏高压注水区块降压增注研究

作     者:赵贵林 

作者单位:西南石油大学 

学位级别:硕士

导师姓名:蒋建勋

授予年度:2014年

学科分类:0820[工学-石油与天然气工程] 08[工学] 082002[工学-油气田开发工程] 

主      题:低渗透 降压增注 表面活性剂 超低界面张力 水锁 

摘      要:注水开发是低渗透油藏常见的二次采油方式,但是注水过程却更易对储层造成伤害导致注水高压。本文以J油田D区块为降压增注研究对象,提出一种主剂为可形成超低界面张力的表面活性剂,辅以除垢阻垢成分的措施体系,来处理注水高压和欠注问题。 本文从该区油藏地质因素入手,据储层岩石学特征定性分析、岩心五敏实验定量分析,探讨了注入水与地层的适应性,并进行了岩心水锁评价实验,发现存在敏感性伤害和水锁伤害,伤害对油水渗透率的损害程度较高。此后分析了现场注入水的水质适应性,除开水质和烃类伤害,认为注入水进入地层后有较强的结垢趋势,至此确定了降压增注措施用表面活性剂加除垢阻垢体系的思路。 后续根据不同表活剂类别和性质,结合油田原油、现场注入水、地层水,筛选和复配了可适应本区地层条件的表活剂体系,其界面张力可达到103mN/m数量级超低值,且室内试验可形成反向微乳液体系。在室内进行了水锁解除实验、降压剂岩心驱替实验、配伍性实验,综合评价认为所配制降压剂可以改变低渗透油藏流体的渗流特性、降低注水压力,室内实验效果显著。 为进一步验证降压剂在J油田注水井降压增注中的作用,最后在油田现场注水井中加入该降压剂进行现场注入试验,措施后注水井单日平均油套压力各降低0.7MPa及0.6MPa,配注合格率提高14.29%,月度平均油套压力均下降0.5MPa,日注水量提高1m3。21口井中措施有效井18口,占85.7%。D区块整体注水压力呈下降趋势,且注水量增加,达到了预期降压增注效果,本文研究思路及措施方式对指导同类油藏的开发具有借鉴意义。

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