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沁水盆地南部煤层气水平井产能影响因素分析

Analysis of factors affecting productivity of CBM in horizontal wells in southern Qinshui Basin

作     者:吕玉民 柳迎红 陈桂华 王存武 朱学申 郭广山 刘佳 LYU Yumin;LIU Yinghong;CHEN Guihua;WANG Cunwu;ZHU Xueshen;GUO Guangshan;LIU Jia

作者机构:中海油研究总院有限责任公司北京100028 

出 版 物:《煤炭科学技术》 (Coal Science and Technology)

年 卷 期:2020年第48卷第10期

页      面:225-232页

核心收录:

学科分类:081803[工学-地质工程] 08[工学] 0818[工学-地质资源与地质工程] 

基  金:国家科技重大专项资助项目(2016ZX05064) 中海油集团公司科技资助项目(JTKY2018ZL01)。 

主  题:沁水盆地 煤层气 水平井 产能 

摘      要:近20年来,我国煤层气产业稳步实现商业开发,但产业发展瓶颈日益凸显:低效井占比大、达产率低,储产量规模与我国预期的规划目标存在较大差距。为查明煤层气井产能影响因素,研究了相适应的地质选区评价、工程工艺措施及排采管控技术。围绕沁水盆地南部水平井大规模投产实践,在分析地质特征和气井生产动态的基础上,重点结合构造、工程因素与排采管理,探讨了影响该区煤层气水平井产能的主控因素,并针对性地提出了提高水平井产能的对策建议,以期实现煤层气水平井规模化高效开发。研究表明:受气水重力分异影响,处于构造高部位的水平井见气早、上产快,效果明显优于低部位水平井;处于低部位的上翘性水平井见气晚、产水较大、上产慢;受渗透性非均质性影响,区内水平段有效长度与峰值产量相关性较弱,但侧钻易沟通邻近水层并导致局部井眼应力集中,造成气井产水大、煤粉多等问题;排采连续性与产气存在密切关系,停排时间长、次数多引起储层压力频繁扰动,破坏储层降压持续性,进而影响产气恢复速率及整体效果;此外,排采早期降压速率过大易引起压敏和速敏效应,伤害煤储层渗透率,进而影响气藏压降漏斗扩展及整体降压范围,最终影响气水产出效果。因此,建议优化水平井井位,加大低部位水平井的排采强度;定期环空注水稀释井底煤粉,降低停泵检修频次,提高排采连续性,将排采早期压降速率合理控制在0.02 MPa/d内。

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