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孤岛中一区注聚井二氧化氯解堵技术

Reservoir Blockage Relieving in Polymer/Water Injection Wells by Using Chlorine Dioxide in District M1 of Gudao Oil Field

作     者:薛爱信 庄福建 姬秀萍 张献 王建政 蔡荣 曹新华 XUE Ai-Xin;ZHUANG Fu-Jian;JI Xiu-ping;ZHANG Xian;WANG Jian-Zheng;CAI Rong;CAO Xin-Hua

作者机构:中国石化胜利油田公司作业三公司山东东营257231 中国石化胜利油田公司孤岛采油厂山东东营257231 中国石化胜利油田公司孤东采油厂山东东营257237 

出 版 物:《油田化学》 (Oilfield Chemistry)

年 卷 期:2004年第21卷第4期

页      面:354-356页

核心收录:

学科分类:0820[工学-石油与天然气工程] 081702[工学-化学工艺] 0808[工学-电气工程] 0817[工学-化学工程与技术] 08[工学] 0807[工学-动力工程及工程热物理] 0703[理学-化学] 082002[工学-油气田开发工程] 

主  题:解堵技术 二氧化氯 注聚井 ClO2 胜利孤岛油田 地层堵塞 解堵效果 HPAM 室内实验 絮状沉淀 施工要求 N80钢 注水压力 油井增产 混合液 有效期 溶液 CMC 强凝胶 SRB TGB 溶蚀率 FeS 盐酸液 腐蚀率 平均 配注量 注水量 采油井 

摘      要:胜利孤岛油田中一区一部分注聚井地层堵塞严重,常规酸化解堵效果不好,为此开发了二氧化氯解堵技术。室内实验结果表明:1%CMC和0 5%HPAM溶液与等体积0 4%ClO2溶液的混合液在60℃放置3小时后,粘度较空白混合液下降95%和87%;HPAM/Cr3+强凝胶在0 4%ClO2溶液中于80℃放置12h后解体,产生少量絮状沉淀;ClO2在加量30~200mg/L时在30~90min内基本上杀灭全部SRB菌(初始菌数2 5×104~≥1 1×108个/mL),在加量5~100mg/L时在5~60min内基本上杀灭全部TGB菌(初始菌数≥1 1×107个/mL);0 2%~0 8%ClO2溶液对FeS的溶蚀率为16 8%~23 1%,远高于15%盐酸液的5 3%;常温下ClO2对N80钢的腐蚀率符合现场施工要求。在4口注聚后恢复注水的井实施0 4%ClO2解堵,使平均注水压力由13 3MPa降至10 1MPa,注水量达到配注量,有效期79~325天,平均192天;10口对应采油井原油增产,其中7口油井增产显著,有效期107~301天,平均178 4天。表5参2。

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