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水合物抑制剂的合成及其超深水钻井液中的应用

作     者:刘书杰 徐一龙 张宇飞 储跃康 岳前升 赵庆美 

作者机构:中海油海南能源有限公司 中海石油(中国)有限公司海南分公司 中海油田服务股份有限公司油田化学研究院 长江大学化学与环境工程学院 

出 版 物:《钻井液与完井液》 (Drilling Fluid & Completion Fluid)

年 卷 期:2024年

学科分类:0820[工学-石油与天然气工程] 082001[工学-油气井工程] 08[工学] 

基  金:国家重点研发计划“3000 m级深海油气钻探关键技术与装备研究”(2022YFC2806500) 

主  题:天然气水合物 超深水钻井液 抑制性能 4-丙烯酰吗啉 

摘      要:天然气水合物的生成危及钻采作业的安全进行,研发性能优异的动力学抑制剂(KHI)与热力学抑制剂复配对抑制超深水条件水合物生成具有重要意义。选用4-丙烯酰吗啉与N-乙烯基吡咯烷酮共聚,合成不同单体配比动力学抑制剂ACN,采用单因素法优化合成条件,采用红外、扫描电镜、凝胶渗透色谱仪等分析产品;采用甲烷水合物模拟测试法(MHS)、四氢呋喃抑制性能评价法(THF)评价抑制性能;优选最佳ACN产品及加量并与其它KHI产品对比,复配适用于超2000 m窄密度窗口钻井液抑制剂,并配制钻井液。研究发现以1%的AIBN为引发剂,反应温度65 ℃,反应时间6 h为其最佳合成条件,确定2%ACN(4∶6)抑制效果最佳;确定该抑制剂复配方案为2%ACN+1%KHI-1+35%乙二醇+5%NaCl,该抑制剂密度1.078 g/cm3,THF法-25℃测其初始结晶时间为32 min;钻井液密度为1.150 g/cm3,高温高压滤失量小于17 mL,滚动回收率大于82%,满足该研究钻井液相关性能要求。

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