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高含蜡页岩油智能投球收球清防蜡技术

作     者:邹伟 黄战卫 刘凯旋 魏迎龙 杨超 毛森 张倚绮 宫建国 

作者机构:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂 中国石油天然气股份有限公司长庆油田页岩油开发分公司 

出 版 物:《石油钻采工艺》 (Oil Drilling & Production Technology)

年 卷 期:2024年

学科分类:0820[工学-石油与天然气工程] 08[工学] 082002[工学-油气田开发工程] 

基  金:国家科技重大专项“鄂尔多斯盆地致密油开发示范工程”(编号:2017ZX05069) 中国石油天然气股份有限公司重大专项“鄂尔多斯盆地页岩油勘探开发理论与关键技术研究”(编号:2021DJ1806)联合资助 

主  题:页岩油 油气开采 机械清蜡 化学清蜡 高含蜡 智能 投收球 清防蜡 

摘      要:(目的)页岩油具有含蜡量高,析蜡温度高、出砂量高等“三高特征,地面集输管道结蜡、出砂频繁,管道缩径严重,造成油井回压升高,严重制约了油井高效生产。为降低油井回压对页岩油生产的影响,探索应用智能投收球技术清蜡、防蜡,以降低油井回压,充分发挥油井产能。(方法过程)针对传统的手动投收球劳动强度大、自动投收球器故障率高,清蜡球刮蜡效果差、清蜡球运行状态无法追踪及新老系统工艺不匹配等问题,开展了自动投球器6项技术改进、自动收球器4项技术优化,清蜡球结构、材质改进,自动投收球器、清蜡球系列化设计,新老系统3类工艺流程优化,投收球智能监控技术配套,建立了高含蜡页岩油智能投收球清防蜡技术体系。(结果现象)通过现场试验3条输油管道,试验结果表明:与试验初期相比,3条输油管道自然收球率提升84%,清管效率提升83.3%,清蜡球识别率达到97%以上,油井回压下降56%,管道扫线周期由30天延长至300天,管道扫线频次下降91.7%,管道清蜡效果较好,油井回压下降明显,扫线频次降低,清蜡球运行状况实现智能监控。(结论)探索、攻关形成的高含蜡页岩油智能投收球清防蜡技术,有效提升了页岩油平台输油管道自然收球率、清管效率及清蜡球识别率,大大降低了油井回压、管道扫线频次,减轻了人员劳动强度,实现了页岩油输油管道投收球清防蜡智能监控,满足了页岩油大平台无人值守需求,助推了庆城页岩油规模效益开发。

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